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工程難點總結

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專案特點:

工程難點總結

1、採用鋼套筒跟進旋挖鑽孔灌注樁施工工藝;

2、裝置投入數量大,高峰期12臺旋挖、5臺吊車、4臺裝載機、3套鋼筋製作裝置;

3、地層複雜,上部為碎石回填,回填厚度最深為50米,樁端入中風化灰巖,成孔難度較大;

4、專案持續時間較長,從2019年7月至現在,已持續13個月;

5、專案確保了在疫情期間,在外委(鋼筋製作、灌注)不能返崗的情況下,通過招錄當地工人,快速組織施工力量,使專案快速復工復產,且高效率完成階段性施工任務;

施工中的難點及措施:

1、測量放線工作量大:鑽機數量多,日成樁數量多,高峰期12臺鑽機單日成樁78根,測量放線工作壓力較大。措施:選用合格儀器;樁位座標需由3人獨立計算,由總工核對無誤後簽字下發;嚴格執行測放記錄填寫等,確保有記錄可查;配備廠內擺渡車,提高測放人員工作效率。

2、碎石回填層成孔

原料廠區域,回填層厚度較厚,最深處50米,且回填質量差,均為開山石回填,易發生塌孔、卡鑽的情況。首先,要解決成孔的問題,在原有裝置的基礎上,採用塌孔後回填粘土,鑽桿擠密壓實、靜止後再成孔的方式進行。該區域施工發生多起卡鑽情況,根據具體情況採取了以下措施進行處理:⑴卡鑽深度25米,鑽頭被埋1.5米,採用埋置段加水處理,處理成功;⑵卡鑽深度35米,鑽頭被埋17米,採用引孔處理,處理成功。

3、筒鑽倒土較難的問題

由於地層上部均為回填的碎石,且樁端需入中風化灰巖,所以鑽頭選擇上優先採用了截齒筒鑽,但施工中發現,筒鑽倒土時所需時間較長,鑽機有效的工作時間減少很多,所以專案特製作了一批”錐子“,保證鑽機每臺一個,大幅度節約了鑽機倒土的時間,提高工作效率。

4、提高入巖段施工效率的問題

在滿足設計要求的前提下,儘可能地提高入巖段的施工效率,一方面,由於採用筒鑽進行鑽進,對鑽機操作手進行了要求:必須一次性打夠入巖深度,不能出現因為差一點而復打的情況,筒鑽一鑽必須有30~50公分以上才能帶出渣土;另一方面和甲方溝通要綜合判定入巖深度,將判入巖面的前一鑽巖樣也應算入入巖深度內,降低鑽機在入巖段的工作時間。同時,採用加密截齒筒鑽進行施工(12~13個齒)。

專案的風險因素及措施:

1、裝置安全風險及措施:

專案投入的施工裝置數量多,高峰期12臺旋挖、5臺吊車、4臺裝載機、另加混凝土罐車等,帶來的安全風險包括裝置自身的安全風險、裝置與裝置之間的安全作業風險、裝置對周圍作業工人的安全作業風險等。

針對裝置安全風險採取的措施:

⑴交接班後,要求旋挖鑽機操作手、吊剷車司機先對裝置進行日常全面檢查,時間控制在10分鐘左右,如發現異常可報告當班現場管理,進行修理加固;

⑵現場安全員每天對所有裝置進行一次巡視檢查,發現不符合項立即提出整改要求,並告知到專案管理群中,及時檢查其整改落實情況,對於安全隱患較大且拒不整改的,採用隨時停租時間的處理方式;

⑶嚴禁裝置操作手人員上班期間玩手機、聽歌,執行“一警告、二罰款、三清場”的制度;

⑷裝置上張貼警示標示、安裝回轉作業提示喇叭等;

2、拔鋼套筒的起吊風險及措施:

採用鋼套筒跟進的工藝進行施工時,一方面為了讓鑽機儘可能多的時間去進行成孔鑽進,另一方面為了儘可能減少鋼套筒拆卸、安裝的時間,專案部特配備了履帶吊進行鋼套筒的起拔吊具,可做到兩節套管一體提拔,提拔最長套管長度可達到9米~12米,此方法加快了施工效率,且極大程度了保證了提拔套筒得安全性。

3、鑽機入巖施工時,鑽機振動較大,易發生鑽頭銷子折斷的情況,導致鑽頭掉孔裡

針對此種情況,專案部加強鑽頭銷子的管理,具體措施:

⑴每臺鑽機基本有固定的鑽頭,做到鑽頭與鑽機相匹配;

⑵對於易斷銷子的鑽機,要求鑽機對鑽機鑽桿方頭和鑽頭進行整改,如加墊板等;

⑶採用雙銷子的方式,防止掉鑽的發生;

⑷採購價效比高的銷子。

4、廠內交通及廠外交通安全風險及措施:

本專案施工場地大,施工隊伍多,且專案部到工地之間要橫穿越一條公路,員工上下班和廠內機動性調派工人去其他區域施工時,存在較大的交通安全風險,且工作效率大大降低。

針對此種情況,專案高峰期施工期間,專案部特租用麵包車用於員工的上下班,並作為廠內調派工人、協調問題、驗收等工作的廠內擺渡車,大大減小了交通安全風險,又提高了工作效率。